壳体、制导系统框架等127项关键部件,除了2项部件出现了意外磕碰,进行返厂外,其余均合格。 之所以能这么快,还是多亏了之前就明确了32个部段的装配公差,以及8大子系统接口标准。 等到时间进入了三月份,第一级动机燃烧室开始了焊接工作,采用氩弧焊工艺完成4段不锈钢壳体拼接,到了月底就完成了叶轮铣削与轴颈磨削。 并且表面粗糙度均控制在ra08μ以内,完全符合之前的要求。 这只是推进系统的进展,除了推进系统弹体结构,也通过2000吨液压机,完成了铝合金的毛坯加工,壁厚差控制在了05内。 并且还完成3个贮箱舱体对接。 在经过水压试验后,压力在成功达到了12pa,保证了一小时无渗漏情况出现。 制导系统方面,...
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